搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
(1)儀表無(wú)指示
①水汽383工號(hào)含氮小房電磁流量計(jì)無(wú)指示。
故障檢査、分析:通過(guò)對(duì)盤后和現(xiàn)場(chǎng)的一次元件間的信號(hào)測(cè)量發(fā)現(xiàn),盤后供電已送出,現(xiàn)場(chǎng)來(lái)的信號(hào)線無(wú)信號(hào),一次元件有 故障。
故障處理:更換現(xiàn)場(chǎng)一次元件。
②苯胺車間開(kāi)車期間,酸性苯流量時(shí)有少許流量或無(wú)指示。
故障檢査、分析:該流量計(jì)為E+H新型電磁流量計(jì),現(xiàn)場(chǎng)指 示為時(shí)而有少許流量,時(shí)而顯示流量為零。檢查流量計(jì)的各項(xiàng)參 數(shù),參數(shù)設(shè)置狀態(tài)正確。而實(shí)際流過(guò)的流量已經(jīng)很大。與同口徑的 電磁流量計(jì)對(duì)換安裝,兩臺(tái)流量計(jì)指示現(xiàn)象一致??梢耘卸ú皇橇?量計(jì)本身問(wèn)題,zui后確認(rèn)為酸性苯導(dǎo)電率低,因此無(wú)法測(cè)量實(shí)際流量。
故障處理:將電磁流量計(jì)改為轉(zhuǎn)子流量計(jì)測(cè)量后運(yùn)行指示 正常。
③FT-6024電磁流量計(jì)無(wú)指示。
故障檢查、分析:儀表維護(hù)人員對(duì)DCS歷史趨勢(shì)進(jìn)行查找, 發(fā)現(xiàn)在FT-6024指示為零之前一段(12h)趨勢(shì)顯示有過(guò)指示為零 的記錄。到現(xiàn)場(chǎng)檢査變送器,發(fā)現(xiàn)變送器出現(xiàn)故障燈閃爍,閃爍表 明流量計(jì)處于“空管運(yùn)行”狀態(tài),將電磁流量計(jì)拆下檢查發(fā)現(xiàn),一 次傳感器內(nèi)被焦油污染嚴(yán)重,導(dǎo)致無(wú)法測(cè)量介質(zhì)流速。
故障處理:清洗電磁流量計(jì),同時(shí)通知工藝清洗工藝管道后恢 復(fù)安裝,儀表顯示正常。
④苯酐裝置DCS改造后,循環(huán)水電磁流量計(jì)無(wú)指示。
故障檢查、分析:工藝人員反映循環(huán)水流量現(xiàn)場(chǎng)有流量指示, 而DCS操作畫(huà)面顯示“IOP”故障。儀表維護(hù)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查, 確認(rèn)儀表回路信號(hào)電纜無(wú)問(wèn)題,流量計(jì)的二次儀表顯示狀態(tài)均正 確,DCS工程師對(duì)通道進(jìn)行檢查,確認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)電磁流量計(jì)到DCS 系統(tǒng)的信號(hào)為有源信號(hào),而DCS通道設(shè)置為無(wú)源信號(hào),因此DCS 顯示為“IOP”故障。
故障處理:將DCS通道卡件進(jìn)行有源/無(wú)源信號(hào)切換后正常。
(2)儀表指示波動(dòng)
①H-酸干燥崗位的加料流量計(jì)指示波動(dòng)大。
故障檢查、分析:儀表維護(hù)人員對(duì)電磁流量計(jì)進(jìn)行檢查,一次 傳感器與二次儀表的接線和線路絕緣均無(wú)問(wèn)題。將電磁流量計(jì)拆回 實(shí)驗(yàn)室校正,各個(gè)流量刻度進(jìn)行校正均符合精度范圍,而且運(yùn)行穩(wěn) 定。分析原因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干擾影響造成流量波動(dòng)大,到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)流量計(jì)附近有一大型鼓風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),而且加料管線接地措施小好。
故障處理:對(duì)電磁流量計(jì)專門進(jìn)行接地,按照標(biāo)準(zhǔn)接地方式對(duì) 其前后法蘭和殼體統(tǒng)一接地后,流量計(jì)指示不再波動(dòng)。
②某化工廠排污系統(tǒng)一電磁流量計(jì)安裝后流量計(jì)運(yùn)行正常, 測(cè)量準(zhǔn)確度高,在使用一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)流量計(jì)顯示有時(shí)會(huì)回零,而
且顯示值也有波動(dòng)現(xiàn)象。
故障檢查、分析:該流量計(jì)為分體安裝,傳感器安裝在豎井 中,因?yàn)橄掠辏Q井中有很深積水,傳感器經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間浸泡有潮氣 進(jìn)人接線盒,導(dǎo)致勵(lì)磁線圈與大地間絕緣電阻降低,以至于流量計(jì) 無(wú)法正常工作。
故障處理:將傳感器處的接線盒打開(kāi),用電吹風(fēng)把接線盒里的 水汽烘干,使絕緣電阻大于20Mn,用硅膠將接線盒進(jìn)線口密封。
③661B氧壓站測(cè)量生活水的電磁流量計(jì)為ABB000142142/ X099型,流量計(jì)工作時(shí),信號(hào)越來(lái)越小或突然下降。
故障檢查、分析:造成上述情況的主要原因是電極間的絕緣變 壞或被短路。上述現(xiàn)象應(yīng)從以下三個(gè)方面考慮:
a. 測(cè)量導(dǎo)管的內(nèi)壁可能沉積污垢,應(yīng)予以清洗和擦拭電極。
b. 測(cè)量導(dǎo)管襯里可能被破壞,應(yīng)予以更換。
c. 信號(hào)插座可能被腐蝕,應(yīng)予以清理或更換。
經(jīng)檢査,信號(hào)插座被腐蝕。
故障處理:更換插座,此現(xiàn)象消失。所以日常要定期對(duì)其流量
計(jì)進(jìn)行檢查防腐。
④電磁流量計(jì)FT0610指示波動(dòng)。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查流量計(jì)電源、信號(hào)及表體本身正常, 但測(cè)量管道壓力不穩(wěn),振動(dòng)較大,使測(cè)量介質(zhì)流速變化大,造成電 磁流量計(jì)指示波動(dòng)。
故障處理:壓力穩(wěn)定后流量指示恢復(fù)正常。
⑤FT-6103流量計(jì)無(wú)流量時(shí)有指示,或有流量時(shí)指示不準(zhǔn)。 故障檢查、分析:儀表維護(hù)人員對(duì)電磁流量計(jì)進(jìn)行零點(diǎn)校正
后,可以保證無(wú)流量時(shí)有指示故障不再出現(xiàn),可是又出現(xiàn)有流量時(shí)無(wú)指示故障。檢查一次傳感器與二次儀表的接線和線路絕緣均無(wú)問(wèn) 題,一次傳感器的線圈阻值也在規(guī)定范圍之內(nèi),更換二次轉(zhuǎn)換器, 問(wèn)題沒(méi)有解決。zui后將一次傳感器拆下檢査,發(fā)現(xiàn)測(cè)量腔室內(nèi)積垢 嚴(yán)重,測(cè)量電極污染。
故障處理:清理電磁流量計(jì)的腔室和電極后恢復(fù)安裝,儀表運(yùn) 行正常。
⑥成品酸流量測(cè)量不穩(wěn)定。
故障檢查、分析:電磁流量計(jì)安裝在調(diào)節(jié)閥后,閥門開(kāi)關(guān)頻 繁,導(dǎo)致介質(zhì)流產(chǎn)生氣泡,從而影響測(cè)量。
故障處理:停水后將電磁流量計(jì)移至閥前。
⑦循環(huán)廢酸流量計(jì)停車后指示zui大。
故障檢査、分析:儀表維護(hù)人員對(duì)流量計(jì)的一次傳感器、二次 轉(zhuǎn)換器進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題。檢查參數(shù)設(shè)定,發(fā)現(xiàn)出廠 參數(shù)設(shè)置“空管檢測(cè)”輸出zui大。經(jīng)了解工藝人員確定管道內(nèi)處于 空管狀態(tài),協(xié)調(diào)工藝人員將物料充滿管道,儀表指示為零。
故障處理:將電磁流量計(jì)參數(shù)設(shè)置“空管檢測(cè)”輸出zui小 功能。
⑧水汽車間120泵房出口流量計(jì)指示偏高。
故障檢查、分析:儀表維護(hù)人員經(jīng)過(guò)一段時(shí)間對(duì)兩臺(tái)計(jì)量?jī)x表 數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤對(duì)比,對(duì)比結(jié)果表明120泵房的流量計(jì)與污水廠流量 計(jì)比較始終指示偏高,而且隨著水量減小,量差指示越大。經(jīng)檢査 發(fā)現(xiàn)120泵房出口流量計(jì)處于未滿管狀態(tài)下運(yùn)行,因此計(jì)量數(shù)據(jù)指 7K偏禹。
故障處理:將電磁流量計(jì)出口處液位提高,保證出口處液面高 于流量計(jì)的后部直管出口頂部,問(wèn)題解決。
⑨脫鹽水裝置電磁流量計(jì)有時(shí)有流量但是不穩(wěn)定且很小。
故障檢查、分析:二級(jí)脫鹽水太干凈了,不導(dǎo)電,電磁流量計(jì)無(wú)法測(cè)量。
故障處理:更換能滿足此介質(zhì)的電磁流量計(jì)或時(shí)間位移式超聲波流量計(jì)。
(3)因工藝流體波動(dòng)干擾引起的故障
①?gòu)?qiáng)流束的干擾。
如圖5-7所示電磁流量計(jì)FT-112安裝在彎曲管道底部A位 置,前后直管長(zhǎng)度均符合要求。但裝置投運(yùn)后,工作不正常。流量 波動(dòng)很大,DCS趨勢(shì)圖雜亂,經(jīng)檢查,儀表安裝、電極、接地均 無(wú)問(wèn)題。后檢査工藝上游管道,主管道的流量由三股流束Fi、F2, F3組成,其中F3來(lái)自一高位槽,與流量計(jì)安裝位置距離約20m。 而D段管道長(zhǎng)約lm,H段管道約1.5m。F3流束從高位槽下來(lái) 后,由于其巨大位能轉(zhuǎn)換成動(dòng)能,使F3和Fi、F2未混合穩(wěn)定而 直接穿過(guò)電磁流量計(jì),即有兩種不同流速的流體穿過(guò)流量計(jì)。這股 流束對(duì)主流體的干擾,使流量計(jì)指示紊亂波動(dòng)。將FT-112從A位 置移到B位置后(B位置距原管道彎曲部分2m),指示正常。
②容器內(nèi)局部阻力變化對(duì)流量的干擾。
如圖5-8所示電磁流量計(jì)FT-377安裝位置前后直管段及接地 均符合要求,但開(kāi)車后其流量示值一直跳動(dòng)。經(jīng)檢査,母液罐內(nèi)的 攪拌器停運(yùn)后,流量示值穩(wěn)定。此攪拌器是側(cè)壁安裝,其位置距離 流量計(jì)管線出口約lm。因此,攪拌器槳葉所翻起的浪波改變了管 道出口的阻力。流量計(jì)出口到容器壁的距離Q約1. 5m,由于距 離太短,攪拌波浪使管道出口壓力波動(dòng),使流量計(jì)出口流速不穩(wěn), 流量示值跳動(dòng)。因此將流量計(jì)位置從A位置改到B位置,距原安 裝位置約10m,流量計(jì)正常運(yùn)行。
③溫度對(duì)流量示值的干擾。
如圖5-9所示,工藝流體經(jīng)流量計(jì)FT-114后再經(jīng)兩個(gè)流量計(jì) FT-126、FT-127進(jìn)人反應(yīng)器。正常情況下,F(xiàn)T-114的示值應(yīng)等 于FT-126及FT127流量之和,但發(fā)現(xiàn)有時(shí)誤差很大。在工藝人員 配合下,發(fā)現(xiàn)原來(lái)在投料初期,流經(jīng)FT-127的一股流體要經(jīng)過(guò)一 個(gè)換熱器E (根據(jù)工藝有時(shí)要對(duì)這股流體加熱,原100°C加人到 180°C)。由于流體溫度升高引起液體體積膨脹,使流經(jīng)FT-127的 流束速度加快。電磁流量計(jì)是速度流量計(jì),因此使這股流束所指示 的流量數(shù)值加大,從而使分流之和大于總流量。根據(jù)溫度情況對(duì)這 股流量進(jìn)行修正,解決問(wèn)題。
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